[其他]粒狀脫硫劑無效
| 申請?zhí)枺?/td> | 85100101 | 申請日: | 1985-04-01 |
| 公開(公告)號: | CN85100101A | 公開(公告)日: | 1986-08-20 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 張緒祎;胡震崗 | 申請(專利權(quán))人: | 清華大學(xué) |
| 主分類號: | B01J20/04 | 分類號: | B01J20/04 |
| 代理公司: | 清華大學(xué)專利事務(wù)所 | 代理人: | 邸更巖 |
| 地址: | 北京市海*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 粒狀 脫硫 | ||
本發(fā)明涉及一種流化床燃燒脫硫劑。
在現(xiàn)有的流化床脫硫技術(shù)中,多用石灰石粒脫硫。因此表面積過小,一般鈣利用率僅20%左右。采用細(xì)粒度石灰石粉又因床內(nèi)速度太高,顆粒在床內(nèi)停留時(shí)間縮短,其利用率亦不超過20%。
聯(lián)邦德國魯奇(Lurgi)公司和美國貝特爾(Battel)實(shí)驗(yàn)室提出的循環(huán)床燃燒方案可使顆粒在床內(nèi)停留時(shí)間延長,鈣利用率可達(dá)40%左右,但這種鍋爐結(jié)構(gòu)復(fù)雜、阻力大、電耗高。采用飛灰回到低速再燃床的雙床方案同樣可提高鈣利用率到30%左右。
美國布魯開文(Brookhaven)國家實(shí)驗(yàn)室和日本名古屋大學(xué)曾用水泥熟料(Cement????Clinker)成型作脫硫劑,但鈣利用率亦僅為20%左右。(如日本“燃料協(xié)會(huì)志”第63卷第4號(1984)P269-274報(bào)導(dǎo))。
本發(fā)明的任務(wù)是提供一種高效脫硫劑,它能夠在不需要改裝結(jié)構(gòu)的現(xiàn)有流化床鍋爐中使用時(shí)既有高的脫硫效率,又有高的石灰石利用率。
本發(fā)明的特點(diǎn)是將石灰石粉加少量的粘土作粘結(jié)劑,用水團(tuán)聚成型;或用水泥生料用水團(tuán)聚成型。成型后的合理直徑可為5~10毫米。其原理主要是脫硫劑乾燥時(shí),其中水分蒸發(fā)以及石灰石受熱分解時(shí)析放CO2所造成的空隙總量大于石灰石粒單純分解時(shí)的空隙;孔隙的平均孔徑也增大,有利于氣體向脫硫劑內(nèi)部擴(kuò)散。團(tuán)聚成型的顆粒可以在床內(nèi)作長時(shí)間停留,以粘土作粘結(jié)劑除成本低廉外,更使脫硫劑在床內(nèi)因撞擊而磨耗,磨耗作用使脫硫劑表面不斷更新。上述因素均有利于提高鈣利用率。
本發(fā)明突破了已有技術(shù),不需要對現(xiàn)行的流化床鍋爐進(jìn)行結(jié)構(gòu)上的改裝,即可使脫硫效率達(dá)85%以上,可使鈣利用率大幅度提高。其實(shí)施例為:在宜昌市染織總廠的4噸/時(shí)鍋爐上,使用石灰石粉和粘土(比例為9∶1)用水團(tuán)聚為5~8毫米的球型脫硫劑,在燃用發(fā)熱量為3300大卡/公斤,可燃硫含量為97%的劣質(zhì)高硫煙煤時(shí),使脫硫效率達(dá)86%,鈣利用率達(dá)85%。
燃煤造成的二氧化硫污染是我國許多地區(qū)酸雨頻發(fā)的主要根源,目前尚未有經(jīng)濟(jì)有效的措施用于防止環(huán)境污染。本發(fā)明可以降低SO2排放,改善環(huán)境污染,所采用的原料是廉價(jià)易得的石灰石和粘土,制作工藝成熟。同時(shí),由于本發(fā)明的成型特點(diǎn)和高的鈣利用率,可將原在煤中的硫以硫酸鈣的形式固定下來,它可以成為制水泥和制酸的好原料。為硫資源回收和在取得良好環(huán)境效益、社會(huì)效益的同時(shí)取得一定經(jīng)濟(jì)效益創(chuàng)造了條件。
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