[其他]味精的噴霧干燥法無效
| 申請?zhí)枺?/td> | 85108537 | 申請日: | 1985-11-23 |
| 公開(公告)號(hào): | CN85108537A | 公開(公告)日: | 1987-12-09 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 徐大達(dá) | 申請(專利權(quán))人: | 徐大達(dá) |
| 主分類號(hào): | A23L1/228 | 分類號(hào): | A23L1/228 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 浙江省湖*** | 國省代碼: | 浙江;33 |
| 權(quán)利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 味精 噴霧干燥 | ||
本專利屬化工干燥技術(shù)領(lǐng)域
國內(nèi)味精廠沿用結(jié)晶后離心、干燥的工藝,如烘箱、烘房、氣流干燥等,它們的共同點(diǎn)是在結(jié)晶母液中殘留20%的谷氨酸鈉、雜質(zhì)循環(huán),造成精制工序設(shè)備繁多,工藝路線長,勞動(dòng)強(qiáng)度大,生產(chǎn)成本高,產(chǎn)品質(zhì)量差,收得率低。此工藝情況可參閱《發(fā)酵科技通訊》1985年第14卷第一期第34頁論文《多道味精母液的再提取》。
本發(fā)明采用噴霧干燥工藝,不產(chǎn)生母液,并提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本。本發(fā)明的技術(shù)方案,包括中和液精制與噴霧干燥兩部分:
1.中和液的精制。由提煉來的粗谷氨酸洗滌后進(jìn)入中和桶,加碳酸鈉調(diào)節(jié)到PH6.5,按1%比例加入粉末活性炭。加溫50-60℃進(jìn)行脫色攪拌,半小時(shí)后即可進(jìn)行過濾,濾液上炭柱進(jìn)行第二次脫色。脫色液的透光度大于90%。
2.噴霧干燥:空氣由鼓風(fēng)機(jī)抽吸,經(jīng)除塵器、加熱器,溫度達(dá)160-180℃,與含水份60%左右的霧狀料液接觸,在干燥室里旋轉(zhuǎn)熱空氣中,味精瞬時(shí)由液態(tài)變固態(tài),得到干燥粉狀成品。熱空氣則在吸收了物料中的水份后,經(jīng)分離器排入大氣中。其工藝參數(shù)如下:
貯罐壓力1.5-2Kg/Cm2,噴頭壓力2-2.5Kg/Cm2,塔溫160-180℃。出風(fēng)溫度90℃左右,進(jìn)氣壓力800-1000mmH2O柱,空氣流量與噴速等參數(shù)按噴霧塔大小而定〔工藝流程詳見附圖一〕。
上述方案主要設(shè)備:(1)中和一次脫色桶;(2)過濾器;(3)粒活性炭炭柱;(4)過濾器;(5)計(jì)量罐;(6)噴霧塔;(7)旋風(fēng)分離器;(8)布袋器。
〔設(shè)備流程詳見附圖二〕
本發(fā)明與現(xiàn)行工藝相比有以下優(yōu)點(diǎn):
1.簡化了工藝與設(shè)備,割去了工效低的結(jié)晶、離心、濃縮、烘干、球磨、混粉等一系列工序,縮短了工藝路線,減輕工人繁瑣勞動(dòng),提高了工作效率。
2.不產(chǎn)生谷氨酸母液,可使精制的收率提高10-15%左右,大幅度降低了成本。
3.溶液中雜質(zhì)不再反復(fù)循環(huán),排除了影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素,產(chǎn)品純凈衛(wèi)生。中和液中少量其他氨基酸成分〔如肌氨酸等〕一起收進(jìn)成品,可提高產(chǎn)品的鮮度。
4.作調(diào)味品用的谷氨酸鈉中加入其他一些成份,加少量助鮮氨基酸、調(diào)料、香料、營養(yǎng)成份,即可生產(chǎn)出具有實(shí)用性的一系列新型調(diào)味品-第二代味精。
5.噴霧法生產(chǎn)的噴霧味精為破碎、多孔、空心球狀或粉狀聚合體,產(chǎn)品疏松、易溶、使用方便,別具風(fēng)味,并可同造粒機(jī)、壓片機(jī)聯(lián)用,改變產(chǎn)品外覌。
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