[其他]循環流式苯磺化反應器無效
| 申請號: | 85109591 | 申請日: | 1985-12-30 |
| 公開(公告)號: | CN85109591A | 公開(公告)日: | 1987-06-24 |
| 發明(設計)人: | 姜信真;楊文選;李寶璋;王繼武 | 申請(專利權)人: | 西北大學 |
| 主分類號: | C07C37/01 | 分類號: | C07C37/01;C07C39/04 |
| 代理公司: | 西北大學專利事務所 | 代理人: | 王明軒,楊小研 |
| 地址: | 陜西省西安*** | 國省代碼: | 陜西;61 |
| 權利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 循環 流式苯 磺化 反應器 | ||
本發明屬于一種用于以濃硫酸和苯反應制取苯酚的磺化反應器。
現用的苯磺化反應器由反應器的外殼,加苯管,壓料管和夾套四個主要部件組成,國內稱之為磺化鍋,石油工業出版社1977年出版的《碘化堿熔法合成苯酚》(錦西化工廠苯酚技術組編)一書第34-35頁對它作了詳細介紹。其反應器高徑比為3∶2,加苯管在反應器內某一側,由于加苯管出口動能小、殼體直徑大、磺化液層低使得氣液流動狀態差、接觸時間短,故傳質、傳熱效果不佳,影響總反應速度,其反應周期長達10小時。
《Chemical????Engieeing????Science》Vol????35????P90-96(1980)報道的磺化反應器,其基本結構和上述磺化鍋類似,只是在殼內增加了一個三葉漿凹曲攪拌器,以達到強化氣液傳質、傳熱的效果,其反應周期也約為10小時,且能耗高,結構復雜,故生產強度低。以上反應器的改進之處是改變反應器內的流動狀態,使得氣液相充分接觸,以縮短反應周期,降低能耗。
本發明的目的就是提供一種自循環式反應器,強化傳質傳熱,縮短反應周期,提高反應器的生產強度。
欲提高傳質、傳熱效果,則要改變反應器內的流動狀態,使氣液相充分混合、接觸,為此在反應器內加一導流筒,正下方裝一苯蒸氣噴嘴,苯蒸氣以很大的動能通過噴嘴進入導流筒,在導流筒形成氣泡,由于噴射推動而夾帶磺化液向上流,導流筒與反應器殼體之間構成空間基本上為單一液相,其重度大于導流筒內氣液混合物的重度,從而因重度差引起液體向下流,于是在整個反應器內形成上下循環流,因此改善了流體流動狀態,提高了傳質、傳熱效果,在噴嘴處的苯蒸汽動能很大,可使液體霧化,進一步強化氣液傳質、傳熱,其次又增加反應器高徑比,使得經向傳熱距離縮短,此傳熱面增加。又由于磺化反應是可逆反應,生成的水應及時排出。而在導流筒上方噴出的氣液混合物,可又一次將液體霧化,從而有利于水份的排出。
如圖1所示,本發明是通過下列方式實施的
1.設計反應器的高徑比為(5-20)∶1
2.反應器由殼體〔1〕、導流筒〔2〕、噴嘴〔3〕、擋板〔4〕、夾套〔5〕和壓料管〔6〕六個部分組成。
3.導流筒〔2〕與反應器殼〔1〕體同心,苯蒸氣只從導流筒內上升。設計導流筒時,保證苯蒸汽能將硫酸吹到反應器液位上并以滴狀流濺落回液面。再參加液相循環流,導流筒〔2〕與反應器殼體〔1〕直徑之比為(0.3-0.7)∶1,導流筒〔2〕長度與硫酸液層高度之比為(0.5-2.0)∶1,從而保證將硫酸滴狀化打在擋板〔4〕上,再折落回液面。
4.在反應器底部裝一噴嘴〔3〕,其開口面積保證苯蒸汽在噴嘴處的線速度為50-500米/秒。
5.操作時將一定量的濃硫酸通過壓料管〔6〕加入反應器內,然后通過噴嘴〔3〕連續通入苯蒸氣,即可反應。
本發明和已有技術相比,由于采用以上措施,強化了傳質、傳熱效果,及時排出了反應相水份,增加了磺化反應的總速度,試驗證明該反應器將反應周期縮短到4小時,從而使苯磺化反應器能力提高一倍以上,而上述裝置結構簡單,不用機械攪拌,物料自身循環反應,降低了能耗。試驗表明,它稍加改進便可用于聯苯的烴化反應,聚丙烯的氯化反應,某些烴類的氧化脫氫反應及生化反應。
該專利技術資料僅供研究查看技術是否侵權等信息,商用須獲得專利權人授權。該專利全部權利屬于西北大學,未經西北大學許可,擅自商用是侵權行為。如果您想購買此專利、獲得商業授權和技術合作,請聯系【客服】
本文鏈接:http://m.szxzyx.cn/pat/books/85109591/2.html,轉載請聲明來源鉆瓜專利網。
- 上一篇:大延伸接續式異步冷連軋機及工藝
- 下一篇:鐵礦石的尾礦制作裝飾面磚





