[其他]燃煤壓力燃燒室的液態排渣裝置無效
| 申請號: | 85200149 | 申請日: | 1985-04-01 |
| 公開(公告)號: | CN85200149U | 公開(公告)日: | 1986-02-19 |
| 發明(設計)人: | 章名躍;陳祥榮 | 申請(專利權)人: | 南京工學院 |
| 主分類號: | F23J1/08 | 分類號: | F23J1/08 |
| 代理公司: | 南京工學院專利事務所 | 代理人: | 唐惠芬 |
| 地址: | 江蘇省南京*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 燃煤 壓力 燃燒室 液態 裝置 | ||
本發明為燃煤壓力燃燒室的液態排渣裝置,屬于磁流體發電燃煤壓力燃燒室的液態排渣技術領域。
電站液態排渣燃燒室(鍋爐)是在常壓下運行的,其熔融的液態灰渣通過排渣口直接落入敞口的熔渣粒化水箱內,淬熄粒化,美國20屆磁流體年會上M.Bauer等人的文章“Continuousoperation 20 MWTMHD Coal Combustor”(連續運行20兆瓦磁流體發電燃煤燃燒室)論述到的〔注1〕MHD燃煤燃燒室的排渣裝置。其排渣口特別大,這就會帶來較大的輻射熱損失和減少燃燒室的有效工作容積。
本發明的目的在于克服美國MHD(磁流體力學)發電燃煤燃燒室液態排渣裝置結構上的缺點,創造一種輻射熱損失小,燃燒室有效工作容積大,能在正壓下連續穩定地排出液態熔渣的技術裝置。
本發明的具體內容是:排渣口〔2〕為突擴(形)結構(見圖)其與燃燒室相連接的孔口〔12〕較小,排渣口內壁均勻覆蓋一層絕熱耐火材料〔3〕,突擴口內有一環形噴水管〔4〕。由燃燒室〔1〕來的液態熔渣經過小孔口〔12〕流下,由于孔口〔12〕小,使爐膛輻射熱損失小,這樣有利于提高燃燒室的有效工作容積。熔渣經孔〔12〕貼壁流動,由于排渣口內壁覆蓋著一層絕熱耐火材料,提高了渣口內壁的溫度,增加了熔渣的流動性。絕熱耐火材料可用礬土水泥和高鋁骨料澆注而成。為保證排渣口處熔渣不凍結,將熔渣貼壁流動的距離設計為最短。由于排渣口做成突擴形,使熔渣在突擴處為懸流,防止了熔渣在排渣口上凝結、堆積而造成堵塞。在突擴口內設置一環形噴水管〔4〕,噴水流方向如圖中〔C〕所示,這樣使熔渣能早期淬熄粒化,以免懸流距離過長而導致凍結。初步粒化的熔渣和還來不及粒化的熔渣落入粒化水箱〔6〕,粒化水箱水平面下設置二根補充水管〔5〕,保證粒化水箱的水面溫度在50℃以下,以免粒化淬熄過程中有過多的水蒸汽產生,對燃燒室工作不利。水箱內設置溢流檔板〔7〕以保證粒化水箱水位穩定,多余的水經溢流檔板〔7〕,流入溢流管,溢流管上裝設一段耐壓透明管〔8〕,用來監視灰渣水箱水位穩定,并根據溢流水的混濁程度,判斷燃煤燃燒室的燃燒情況。落入粒化水箱的渣進入承壓罐〔9〕通過起密封壓力作用的球形閥門〔11〕的動作,經變壓罐〔10〕排出系統外,實現壓力條件下的連續排渣,變壓罐〔10〕設置溢流閥〔13〕和放氣閥〔14〕。
本發明與已有技術相比具有以下優點:
1、輻射熱損失小,燃燒室有效工作容積大。
2、由于采用了突擴結構的排渣口,排渣口不會堵塞實現了壓力下的連續排渣。
3、由于采用了二次淬熄及補充水管,水箱表面溫度低于50℃,粒化質量提高,水蒸汽減少。
附圖是燃煤壓力燃燒室液態排渣裝置的示意圖。
實施例:孔口直徑為80毫米的本裝置安裝在MHD發電燃煤燃燒室試驗設備上(燃燒室內徑為330毫米)經過幾十次的實際運行,并且反復經受條件惡劣的(指低溫過程)起動停車及事故停爐,排渣口仍然暢通,證明該裝置性能可靠,工作方便,而且熔渣粒化均勻。該項液態排渣技術裝置不僅適用于MHD發電燃煤燃燒室,而且也適用于其它液態排渣壓力燃燒室或煤氣化爐。
〔注1〕:見20th????Symposium????Engineering????Aspects????of????Magnetohydrodynamics????June????14-16,1982,P3.3.2-P3.3.3
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