[其他]焊接煙凈化器無效
| 申請號: | 85201961 | 申請日: | 1985-06-01 |
| 公開(公告)號: | CN85201961U | 公開(公告)日: | 1987-04-29 |
| 發明(設計)人: | 戴戈;戴慶超 | 申請(專利權)人: | 戴戈 |
| 主分類號: | B23K37/00 | 分類號: | B23K37/00;B23K9/32 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 北京市海淀區西八里*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 焊接 凈化器 | ||
本發明系屬煙氣凈化技術。它是以靜電、過濾、沉降的機理相結合的焊煙凈化器。消煙除塵一般采用旋風、濾料、水浴等機理;凈化有害氣體一般要針對不同性質的有害氣體。用不同的吸附材料或改性等方法治理。然而焊接煙凈化技術。國內外多數是采用現場抽氣排空方法。現在比較先進的有用布袋過濾和活性炭吸附的方法。英國GB2032825A專利是效果比較好的。但是在更換濾料吸附材料時比較麻煩。若是對這些用過的廢濾料進行再生處理更是麻煩。至于單純用布袋過濾的方法,只能除煙塵,不能消除煙霧,不能凈化有害氣體。
本發明的目的是為解決焊接煙氣中的煙塵和有害氣體。污染環境損害工人身體健康的問題。所用機理是將焊接煙氣吸入凈化裝置里。先以重力沉降法除去焊渣之類的粗粉塵。然后。用靜電旋流法對煙塵進行荷電和捕集。同時對在高溫下產生的有害氣體分子。在冷凝過程中與煙霧形成的氣溶膠,亦進行荷電凝聚和捕集。最后,又以過濾法除去余塵。使之從凈化器里排出清潔的空氣。經過儀器檢測,消煙除塵效率達99.5%,有害氣體凈化效率達98%,其絕對值均低于國家勞動衛生標準。對光目測無煙。
本發明的結構內容,見下實施例及其附圖。附圖一是結構剖視圖。圖二是外觀圖。
結合附圖說明,本發明的具體結構和工作流程,該裝置是由重力沉降室(1)。靜電旋流場(9)和過濾布袋(6)。其中靜電旋流場(9)是圓筒形,安裝在過濾布袋(6)里面,與過濾布袋用同一個積灰箱(13)。還有清灰用的里刷(11)和外刷(12),設置在一個清灰機構(7)上。以及風機(2),高壓靜電源(8)電暈線(10),操作面板(5)等組成。凈化工作流程是沿圖上箭頭,由風機(2)將焊煙從進氣管(14)引進重力沉降室(1),除去焊渣之類的粗粉塵。再通過風管(4)送入靜電旋流場(9)使煙塵進行荷電和離心分離。被集塵極(筒壁)(8)捕集。同時對焊接時高溫產生的有害氣體,在冷凝過程中與煙霧形成的氣溶膠,亦進行荷電凝聚成較大顆粒,而被捕集。最后,經過布袋(6)再過濾,于是凈化后的清潔氣體排到大氣,每工作半個小時。用手往復推拉一次清灰機構(7)。便可將靜電集塵極上和布袋上所掛的粉塵清理掉,工人通過對操作面板(5)。對風機(2)和靜電高壓電源(3)進行指令控制。
該凈化器的優點:
1.靜電場在布袋里邊的特殊結構,不僅充分利用空間縮小了凈化器體積,而且對在靜電場中沒有被捕集凈的煙塵。再進行一次過濾,比單純用布袋或靜電的凈化效率要高。
2.就高壓凈電系統來說,不與外殼相接觸的封閉式,比一般的高壓接地方法要安全可靠。
3.該靜電除塵器的結構是筒形的,煙氣又以旋流方式通過,所以對粉塵進行電暈的時間是相對的延長。沒有電暈盲區。增強了電場強度。
4.由于靜電與布袋采用一個清灰機構。每半班用手推拉一次。就可清除灰塵,所以比一般吸附法的定期更換濾料要簡單。
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