[其他]控制氣氛震底爐進料端全密封裝置無效
| 申請號: | 86108867 | 申請日: | 1986-12-24 |
| 公開(公告)號: | CN86108867B | 公開(公告)日: | 1988-01-13 |
| 發明(設計)人: | 王躍剛 | 申請(專利權)人: | 濟南電爐廠 |
| 主分類號: | F27B5/12 | 分類號: | F27B5/12 |
| 代理公司: | 山東省專利服務處 | 代理人: | 鮑光明 |
| 地址: | 山東省濟*** | 國省代碼: | 山東;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 控制 氣氛 震底爐 進料 密封 裝置 | ||
控制氣氛震底爐進料端全密封裝置(以下簡稱全密封裝置)屬于金屬材料控制氣氛連續熱處理爐的進料裝置。
現有控制氣氛震底爐進料裝置(附圖一)的工作原理是:首先將上擋板(2)關閉,工件裝入料斗(1),然后關閉下擋板(4),再拉開上擋板(2),工件全部落入工件暫存室(3)后,上擋板(2)重新關閉,又可以向料斗(1)裝工件。工件暫存室(3)內有工件后,拉開下擋板(4),工件全部落到爐底板(5)上。這種進料裝置主要存在問題是:
1、爐底板(5)為連續運行,而工件暫存室(3)是節拍式向爐底板(5)上落工件,為了保證爐底板(5)連續運送工件,導致上擋板(2)和下擋板(4)頻繁開啟,造成爐內氣氛與大氣頻繁相通,損失爐內可控氣氛。同時,如果生產過程中停止供氣,就很難維持爐內正壓,影響正常生產;
2、由于上擋板(2)和下擋板(4)交錯啟閉,只有一個擋板起密封作用,因而密封效果差,造成耗氣量大;
3、上擋板(2)和下擋板(4)頻繁啟閉,造成擋板本身和密封件容易磨損,且工作噪音大;
4、工件暫存室(3)節拍式向爐底板(5)上落料,容易在爐底板(5)上形成工件堆積現象,影響工件熱處理質量;
5、如果生產中使用的氣氛是可燃的,泄漏的氣氛不僅造成空氣污染,還可能導致起火,甚至爆炸;
6、由于受到工件暫存室(3)容積的限制,只能頻繁地向料斗(1)投料,工作量大,自動化程度低。
總之,現有控制氣氛震底爐進料裝置造成可控氣氛耗用量大、熱能損失大、停止供氣運行爐內難以維持正壓、工件熱處理質量不穩定空氣污染嚴重、生產安全性低、噪音大,以及自動化程度低等缺點。
全密封裝置的設計旨在提供一種控制氣氛震底爐進料端全密封結構,減少生產過程中控制氣氛的損失,能夠在間斷供氣情況下維持爐內正壓,從而保證正常連續生產,同時還能提高工件熱處理質量穩定性、減少空氣污染、降低噪音、提高生產安全程度和自動化程度。
全密封裝置(圖二)主要由水箱(20)、底座(33)、進料室(14),左、右側封板(30、31)和存料室(10)構成。每個構件之間均有密封件,所有密封件的材料可以是橡膠板或橡膠條或石棉板。利用爐前壁(21)各構件連接后形成一封閉結構。在這封閉結構內部的底座(33)上方裝有爐底板動力傳遞機構(29)和爐底板震動緩沖器(34)。
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