[其他]氣控袋式壓濾機無效
| 申請號: | 86205467 | 申請日: | 1986-07-31 |
| 公開(公告)號: | CN86205467U | 公開(公告)日: | 1987-07-29 |
| 發明(設計)人: | 陳明太 | 申請(專利權)人: | 陳明太 |
| 主分類號: | B01D29/14 | 分類號: | B01D29/14 |
| 代理公司: | 沈陽市專利事務所 | 代理人: | 杜春榮 |
| 地址: | 遼寧省鞍山*** | 國省代碼: | 遼寧;21 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 氣控袋式 壓濾 | ||
本實用新型涉及一種布介質過濾機,特別適用于工業懸浮液的精濾、脫水和濃縮作業的氣控袋式壓濾機。它不適用對布介質過濾無效的場合,如河水的過濾、生活污水的過濾。
目前作為精濾使用的分離設備主要有葉片壓濾機、板框式壓濾機和陶瓷過濾器等。這些設備結構型式十分復雜,存在著一些難以克服的技術缺陷,如過濾過程結束后要停機排渣,使設備效率低,操作繁瑣,勞動條件差;受設備適用條件限制,精濾作業前要進行澄清濃縮,其排渣須經脫水取得濾渣,不能單機獨立完成精濾作業。因此,精濾作業工藝復雜,使用設備多,投資大,能耗高;濾液質量差,超過規定指標的濾液返回重新過濾,使實際產量下降。本發明者根據上述技術缺陷曾設計出“高效能袋式壓濾機”,盡管克服了某些缺陷,實現了生產過程連續自動化,將三段分離作業改為一次完成精濾,簡化了工藝過程,提高了生產效率,但是,因采用具有氣-電轉換過程的控制設備,所以成本較高。同時由于采用氣動球形閥和旋塞閥作為過程控制閥,從一個工作過程切換到另一個工作過程,兩個閥門順序緩慢動作完成一次工作過程的切換需要20~30秒鐘,占每個工作周期的10~15%。在工作過程切換時間內,設備處于停機,無濾液產出,所以生產效率相應損失10~15%。另外,“高效能袋式壓濾機”濾布袋的固定方式采用傳統的鋼絲捆扎的辦法,人工操作不可靠,濾布袋捆扎不牢,難免脫落。自動排渣控制的傳感元件利用清掃器葉片,該葉片是螺旋形而且離排渣口太遠,當濾餅由濾袋上卸落后,受到葉片的阻擋不能及時到達排渣口,同時由于葉片已感受到泥面,發出打開排渣閥的指令,所以排渣的初期排出濾渣水份偏高,濾渣水份穩定性差。
本實用新型的目的在于提供一種改進的氣控袋式壓濾機,它不僅能提高生產效率,降低設備成本,而且可以改善操作條件。
本實用新型的目的是這樣實現的:安裝在袋式壓濾機殼體進液管上的進液閥和返液閥,出液管上的出液閥都采用速動膜片閥,各閥由氣動邏輯控制系統實現工作過程的快速切換。由于速動膜片閥沒有活塞執行機構,在控制系統中沒有氣-電轉換過程,所以開、關動作切換速度快,可以有效地提高工作效率。殼體內吊裝的濾筒的端部,采用膠圈一套環組合結構固定濾布袋。這種固定方法操作簡便,緊固可靠,不易脫落,改善了操作條件,減輕了勞動強度。以耙式清掃器作為排渣控制系統的傳感元件,實現自動排渣,從而保證濾渣水份的穩定性。
以下結合附圖對本實用新型作進一步描述。
圖1是本實用新型一種具體結構示意圖。
圖2是Ⅰ型速動膜片閥具體結構的縱向剖視圖。
圖3是Ⅱ型速動膜片閥具體結構的縱向剖視圖。
圖4是固定濾布袋的膠圈一套環組合結構的局部剖視圖。
圖5是氣動邏輯控制系統的工作原理圖。
根據圖1~5,詳細說明本實用新型的具體結構和工作情況。該裝置有殼體〔6〕、入孔蓋〔15〕、換濾布及清理機內時,由入孔進入。在殼體〔6〕內吊裝若干組均布的濾筒〔5〕,在濾筒端部〔30〕采用膠圈一套環組合結構,固定有濾布袋〔35〕,殼體〔6〕上部裝有由氣動邏輯控制系統操縱的過程控制閥-返液閥〔1〕、進液閥〔2〕、出液閥〔3〕,濾好的濾液由濾液匯流箱環形腔〔4〕經出液閥〔3〕排出。機內裝有耙式清掃器,作為傳感元件,組成自動排渣系統。該清掃器由耙齒〔7〕、耙臂〔8〕組成,并用軸承〔9〕、萬向聯軸器〔12〕、斜軸〔13〕與清掃器驅動裝置〔14〕聯結。濾渣在清掃器和刮板〔10〕推動下,經排渣閥〔11〕排出。
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