[其他]米制淀粉糖的方法無效
| 申請號: | 87100043 | 申請日: | 1987-01-12 |
| 公開(公告)號: | CN87100043A | 公開(公告)日: | 1988-09-21 |
| 發明(設計)人: | 徐達明;壽學梓 | 申請(專利權)人: | 浙江嘉善味精廠 |
| 主分類號: | C13K1/06 | 分類號: | C13K1/06 |
| 代理公司: | 浙江省專利事務所 | 代理人: | 樓明陽 |
| 地址: | 浙江省嘉善縣*** | 國省代碼: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 米制 淀粉糖 方法 | ||
本發明涉及以米為原料制造淀粉糖的范圍,特別適用于味精生產。
目前,國際上以米為原料制造各類淀粉糖的企業,主要集中在中國,而國內則集中于長江以南地區。根據各味精廠的每旬交流資料表明,純米淀粉轉化為葡萄糖的轉化率一般為88%,最高約90%,計算公式為:
(葡萄糖體積(L)×葡萄糖含量(%Wt))/(米的重量(kg)×淀粉含量(%Wt)×1.11) ×100%=轉化率
其中1.11為淀粉水解為葡萄糖的理論轉化率。由于一次濾渣中還有相當的淀粉未被利用,故損失較大,轉化率提不高。其他淀粉糖,例如麥芽糖、果葡糖漿、淀粉糖漿等等,其糖化前的工藝基本相同,故同樣存在轉化率不高的問題。
本發明的任務是利用一次濾渣,與原有設備(或增添少量的設備,例如提升輸送裝置),以較小的投資,來提高米制淀粉糖的轉化率,節省原料米。
本發明的技術方案是將一次濾渣(新鮮)經磨渣磨成二次粉漿,然后二次調漿、二次液化、二次過濾,再進入下道工序,包括把二次濾液直接加入調漿工序的一次粉漿中,或者將二次濾液加入糖化裝置。
上述方案的優點在于利用一次濾渣和原有設備(或增添少量設備,例如提升輸送裝置),以較小的投資(包括少量的a一定粉酶、工業氯化鈣、電、蒸汽等),使轉化率提高5%至8%。同時也節省了原料米,其經濟效益較為顯著,以年產2000噸味精生產為例,年消耗6500噸米,按本方案可節約原料米400噸至600噸,即增效益25萬元至36萬元。
附圖1為味精廠米制葡萄糖工藝方框圖
附圖2為本發明的流程方框圖,虛線表示“或者”流程。
最佳實施例用味精生產來說明(其他淀粉糖的糖化工序前與本例基本相同):
取新鮮的一次濾渣(米渣)600kg,磨成濃度為15波美的二次粉漿,調到14波美時加入2000單位/克的a一淀粉酶015%(即08kg)和工業氯化鈣02%(即12kg)然后加入純堿,使PH值為6.2至6.4,再進入二次液化,即升溫到90±2C,保持15分鐘,再升到100C,作二分鐘殺酶。接下去二次過濾,過濾后的濾液加入一次粉漿中,或者直接糖化。這樣的處理,使葡萄糖液增加2.1噸折成純葡萄糖0.168噸,轉化率提高了8%。
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