[其他]旋流氣液分離器無效
| 申請?zhí)枺?/td> | 88200151 | 申請日: | 1988-01-04 |
| 公開(公告)號: | CN88200151U | 公開(公告)日: | 1988-12-14 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 高萬德 | 申請(專利權(quán))人: | 長慶石油勘探局鉆采工藝研究所 |
| 主分類號: | B04C5/00 | 分類號: | B04C5/00 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 甘肅省*** | 國省代碼: | 甘肅;62 |
| 權(quán)利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 流氣 分離器 | ||
本實用新型屬于中小型煉油廠中4L-12.5/22型丙烷壓縮機入口氣液分離裝置的一種改進。
在煉油流程中,經(jīng)分餾塔分餾出的催化富氣,經(jīng)氣液分離器分離后再進入4L-12.5/22型丙烷壓縮機壓縮,然后進入吸收塔。由于氣液分離是流程的一個重要環(huán)節(jié),分離器的性能直接影響壓縮機工作狀況,為了達到分離目的,目前中小型煉油廠中,進入4L-12.5/22型丙烷壓縮機的氣體均采用氣相、液相和固相三為一體的隔板臥式分離罐分離(分離氣量750米2/時,工作壓力0.4兆帕),不僅體積大,安裝復(fù)雜,而且分離效果差,使進入丙烷壓縮機的氣體中含有大量液體,造成丙烷壓縮機帶液工作,運轉(zhuǎn)振動大,經(jīng)常發(fā)生閥座、彈簧斷裂及缸蓋墊刺漏,造成頻繁拆卸維修工作,嚴重影響生產(chǎn)效率。帶液嚴重時,造成丙烷壓縮機爆破惡性事故。
本實用新型的目的是提供一種改進的旋流氣液分離裝置,適于處理以氣量為主,能夠?qū)庖哼M行有效分離,以提高丙烷壓縮機運轉(zhuǎn)平穩(wěn)性,杜絕機件損壞,從而達到長期安全運行。
本實用新型特征在于:
1.該裝置是由分離筒體、切向橢園進口、雙層傘形罩和雙層溢流管和篩網(wǎng)組成,其直徑為φ260-285mm,分離筒體高度為680-760mm。
2.雙層傘形罩裝在外溢流管頂部,其外層傘形罩的外表面上包有20-60目篩網(wǎng)。每個傘形罩上鉆有17排等距排列的650-710個園孔,孔徑為φ2-5mm,傾斜角度為28°-35°。
3.雙層溢流管同心安裝,每個溢流管上鉆有31排等距排列的460-510個園孔,孔徑為φ2-5mm,長度為300-340mm,其內(nèi)層溢流管的外表面上包有20-60目篩網(wǎng)。
4.切向橢園進口,其長軸為135-155mm,短軸為80-90mm。
本裝置是由:1.分離筒體,2.分離筒,3.外傘形罩,4.傘形罩篩網(wǎng),5.內(nèi)傘形罩,6.外溢流管,7.溢流管篩網(wǎng),8.內(nèi)溢流管,9.切向橢園進口,10.儲液管,11.排液閥門組成。
結(jié)合附圖進一步說明:
混合氣液沿橢園進口切向進入分離器,產(chǎn)生高速螺旋運動,在離心力作用下,把混合氣液均勻的拋向分離器周圍的內(nèi)壁上,打向壁上的液體沿壁下滑,氣上升。在上升的氣體中仍含有少量液體,這時經(jīng)過雙層溢流管和雙層傘形罩和篩網(wǎng),迫使氣體不斷導(dǎo)向和受阻,而使氣體中少量液體難以上升,沿表面下滑,使氣體再次分離。
經(jīng)過以上分離后,氣體中幾乎不含液體,氣體為干氣,沿分離筒中連續(xù)流出。沉降下來的液體流進儲液箱,通過排液閥門排出。
本實用新型與現(xiàn)有氣液分離裝置相比,其優(yōu)點是:結(jié)構(gòu)簡單體積小,能夠?qū)庖哼M行有效分離,消除丙烷壓縮機帶液工作,從而提高丙烷壓縮機運轉(zhuǎn)平穩(wěn)性,杜絕機件損壞,達到長期安全運行。
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